为配套公司11000吨/年萃取生产线升级改造项目,解决后处理瓶颈问题,近日,计控信息中心自动化组与精工机电电工班精诚合作,完成218车间铈沉淀线自动控制改造工作。 218车间铈沉淀线改造前,存在作业不方便、工作量大、任务重、安全系数低,产品质量控制不够稳定,不够精确等问题。为解决以上问题,218铈沉淀工序计划改造两条线,目前已对铈沉淀厂房一楼、二楼两条生产线进行改造,对调节阀、温度、压力、PH计、流量计进行仪表支架的制作及现场安装,并对所有自控仪表及变频泵,敷设各类控制线缆7887米。

计控信息中心自控组通过前期绘制设计图纸,核对控制点位,编写组态程序,确定相关仪表及需要控制的搅拌和变频器数量、安装位置,明确需要布线的线缆型号,整理点位表等工作,为顺利高效安全的布线工作夯实基础。精工机电电工班根据施工进度,合理安排桥架敷设、仪表设备安装、改造线路整理、压风气路敷设等工作,高效率完成现场施工。

改造现场实际情况复杂,线路敷设跨度大,施工难度较大,施工人员在不影响岗位正常工作的同时,打标线、固定、计算数量、确定长度、核对位置,认真细致做好每一环节,确保高质量如期完成。 截止目前,一楼、二楼改造的线缆已布线完成,仪表安装基本到位,正在进行现场校线、剥线,为仪表与DCS控制柜内接线做准备工作。改造后,可实现自动控制及串级控制,实现对多条沉淀线的实时监控及远程操作,减少人工成本,提高安全系数,提升产品质量,实现连续沉淀工序自动化控制,为今后公司实现自动化工厂打下坚实基础。 |